日前,中國(guó)石化西北油田分公司塔河天然氣處理站傳來(lái)好消息,該站凝析油穩(wěn)定工藝技術(shù)改造技術(shù)應(yīng)用成功,并通過(guò)降低空冷器出口溫度這一舉措,大大提升了輕烴、液化產(chǎn)量。截止6月30日,累計(jì)處理天然氣1.47億方,累計(jì)生產(chǎn)穩(wěn)定輕烴0.7078萬(wàn)噸,完成全年產(chǎn)量任務(wù)的52.04%;累計(jì)生產(chǎn)液化氣1.1949萬(wàn)噸,完成全年產(chǎn)量任務(wù)的54.31%;30萬(wàn)方C3+收率82%,較往年提高了10個(gè)百分點(diǎn),50萬(wàn)方裝置C3+平均收率92%。
該站凝析油穩(wěn)定裝置自投運(yùn)以來(lái),一直存在由于再沸器設(shè)計(jì)溫度高(140℃),造成再沸器管束及出口管線析鹽結(jié)垢嚴(yán)重;塔頂操作壓力(0.15 MPa)過(guò)高,致使凝析油穩(wěn)定效果差;空冷器和壓縮機(jī)出口分離器的相對(duì)位置設(shè)計(jì)不合理,影響穩(wěn)定壓縮機(jī)的效率等問(wèn)題。該站技術(shù)人員積極開(kāi)動(dòng)腦筋,通過(guò)對(duì)比負(fù)壓、微正壓和正壓穩(wěn)定工藝,有針對(duì)性地進(jìn)行工藝改進(jìn)方案優(yōu)化探討,并綜合考慮各方面因素,提出將高溫(120℃-140℃)正壓閃蒸工藝改為中溫(70℃-90℃)微正壓閃蒸工藝,優(yōu)化空冷器的安裝位置等方案,并通過(guò)了采油廠組織的技術(shù)論證。于工藝方案合理,改造實(shí)施后,塔頂壓力由0.15MPa下降到0.05MPa左右,投產(chǎn)初期日增輕烴1.5噸,日增液化氣4t。
近日,通過(guò)調(diào)整凝析油空冷器變頻頻率,由原來(lái)35HZ提高到50HZ,使空冷器出口溫度由50℃降低到38℃,降低螺桿壓縮機(jī)出口分離器溫度,有提高混烴液化率,增加混烴產(chǎn)量,日打液3方~8方,日增輕烴2~4噸,日增液化氣6噸,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。該項(xiàng)技改是微正壓閃蒸工藝在塔河油田凝析油穩(wěn)定中的第一次成功應(yīng)用。
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標(biāo)簽:塔河 凝析油 天然氣處理站