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長江電力:40歲機組的“智慧重生”

2022-08-15 10:42:21 長江電力   作者: 卞穎慧 孫鈺芳  

葛洲壩電站1號機組是迄今為止世界上尺寸最大的低水頭軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組,水輪機轉(zhuǎn)輪直徑 11.3 米,發(fā)電機定子外徑 17.6 米,完全由我國自主設(shè)計、制造和安裝,創(chuàng)造了二十世紀八十年代我國水利水電史上的奇跡,被譽為“世界卡普蘭式水輪機的里程碑”。1981年投運至今,1號機組已高效穩(wěn)定運行了40年。

限于當時的設(shè)計和加工制造水平,1號機組已瀕臨設(shè)計運行壽命。

長江電力通過科學試驗評估了該機組的狀況,決定用先進技術(shù)和工藝對其進行改造,讓老機組煥發(fā)“新活力”。

然而對機組進行改造,其難度不亞于給人做一臺大手術(shù)。

“這次更新改造,用脫胎換骨形容也不算夸張,因為工期緊、改造范圍大、新老接口多,比裝新機組更難。”長江電力檢修廠廠長肖榮談到這次改造時感觸頗深。

施工組織設(shè)計

在動態(tài)調(diào)整中尋求最優(yōu)解

一張“葛洲壩電站17萬千瓦機組更新改造網(wǎng)絡(luò)圖”掛在項目組辦公室正墻,長約5米。

圖上方是時間線,具體到每一天,中間紅色粗線是工期推進主線,紅線上下是藍、綠細線,是其它相關(guān)輔助工作推進進度。這張圖,是項目總負責人耿乾坤每天的必修課。

“項目開工前一年,我們便開始做方案,哪里可以壓縮,哪里可以優(yōu)化,都在我們心里。”這本檢修明細賬,早被他盤算了無數(shù)次。

作為項目總負責人,水發(fā)同改他掛圖作戰(zhàn),合理安排工期,高效利用橋機、場地、專用工裝等公共資源;轉(zhuǎn)輪室改造他精微分析,構(gòu)建工序工藝模型,設(shè)計出最優(yōu)施工方案;流水作業(yè)他合理布局,動態(tài)調(diào)整人力資源,無縫銜接工序轉(zhuǎn)序,每日糾偏,做到施工工期可控在控。

現(xiàn)場機械專業(yè)負責人吳江繪制出機組拆卸、定子改造、轉(zhuǎn)輪室安裝和機組安裝四個階段的定置圖,錯峰退役設(shè)備、返廠設(shè)備、新設(shè)備到貨和大型新工裝的定置時間節(jié)點,化解了葛洲壩電站二江廠房空間受限的難題。

“一味苦干、蠻干解決不了問題,必須要找出最優(yōu)解,微笑著面對它,拿出必勝的信心!”耿乾坤如是說。

科技助力

攻下最大體量的轉(zhuǎn)輪室改造難關(guān)

號稱機組“心臟”的轉(zhuǎn)輪室呈環(huán)形澆筑于基坑壁上,高約7米,厚約1.1米。

按照改造計劃,機組的發(fā)電機、水輪機都要拆掉更新,新設(shè)備的尺寸較舊設(shè)備有一定變化,也就是說,需先把舊轉(zhuǎn)輪室拆掉,再重新澆筑,才能把新設(shè)備安裝進去。

據(jù)悉,此次破拆方量達到260方,是目前國內(nèi)外最大體量轉(zhuǎn)輪室改造項目,且原混凝土包鋼外側(cè)鋼板圖紙設(shè)計厚40毫米,內(nèi)側(cè)混凝土圖紙設(shè)計強度等級為C40,結(jié)構(gòu)強度達到C60,現(xiàn)場施工環(huán)境復雜,難度之大,堪稱歷史首次。

“事實上,鋼板厚度遠超40毫米,有的地方甚至厚約80毫米,平時使用的電焊氣刨方式無法切割,只能先用大功率的等離子切割技術(shù)拆除鋼板,再應用水刀快速破拆混凝土。”檢修廠副廠長耿在明介紹道。

水刀是檢修廠創(chuàng)新引進的高壓水射流設(shè)備,也是國內(nèi)首創(chuàng)將此技術(shù)應用于轉(zhuǎn)輪室破拆,不僅破拆效率高,而且對一期混凝土的破壞很小。

在水刀協(xié)助下,檢修廠啃下了轉(zhuǎn)輪室破拆的“硬骨頭”,歷經(jīng)80天鏖戰(zhàn),順利轉(zhuǎn)入混凝土澆筑和定子疊片階段。

匠心鑄就

每一個新舊部件接口都嚴絲合縫

“本次改造涉及的新舊部件接口繁多,尤其是導水機構(gòu)改造,是本次大機改造新舊接口裝配的核心難點。不僅改造的部件數(shù)量最多,涉及到舊活動導葉、拐臂、頂蓋返廠修復,新底環(huán)、導葉套筒、控制環(huán)、支持蓋組裝,舊接力器現(xiàn)場檢修等,而且工藝最復雜,技術(shù)要求最高,新舊部件要嚴絲合縫地對上,誤差不能超過限制范圍,就像同樣一根針線穿過一根孔眼更小的新繡花針,非??简灛F(xiàn)場技術(shù)人員的工藝和技術(shù)水平。”檢修廠機械三分部主任何強鋒介紹到。

“差之毫厘,謬以千里”,要盡可能保證每個接口的精準度, 2000多噸重的機組轉(zhuǎn)起來,差0.01毫米,機組振擺超標就不能長周期可靠運行。

怎樣保證新舊接口的精準度呢?答案是充足的準備和創(chuàng)新的施工技術(shù)。

檢修廠首次引入激光測量和點云技術(shù),成功完成轉(zhuǎn)輪高程,定子、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪室、轉(zhuǎn)輪葉片半徑及圓度等部位的現(xiàn)場測量工作,保證了測量數(shù)據(jù)更加精準,再結(jié)合傳統(tǒng)測量方法,確定所有新舊部件安放的三維點,確保了新舊部件接口接得嚴絲合縫。

“檢修廠的破拆工藝、安裝精度均超過預期,轉(zhuǎn)輪室新澆筑混凝土變形量極微,中心定位、安裝高程、圓度控制比我方設(shè)計控制的還要好,可以說創(chuàng)造了同行業(yè)最高水平!”東方電機技術(shù)人員如是說。

260余天,622張質(zhì)量控制記錄卡,機械、電氣、水工三個專業(yè)人員互相分工、密切配合,葛洲壩電站1號機組更新改造工作如期完成。

2022年7月,1號機修后各項性能指標達到三峽集團優(yōu)質(zhì)機組標準,成功并網(wǎng)發(fā)電。

40歲的老機組經(jīng)歷此次改造,“智慧重生”后,又將繼續(xù)在水電舞臺上重新綻放活力,源源不斷地為國家輸送清潔能源,為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奉獻“青春”力量!




責任編輯: 張磊

標簽:長江電力