上海石化加氫改質(zhì)裝置由原柴油加氫裝置改造而成,作為中國(guó)石化重大科研項(xiàng)目工業(yè)應(yīng)用,尹珊和同事們用了近兩個(gè)月時(shí)間進(jìn)行摸索,最終把重汽油辛烷值提升到92,達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。這批汽油也將源源不斷送往儲(chǔ)運(yùn)部,用于調(diào)和汽油,至此,該公司汽油年產(chǎn)量可增加近25萬(wàn)噸。
解決催化柴油出路問(wèn)題
時(shí)間回到2012年底,上海石化六期工程建設(shè)完成,一大批世界級(jí)規(guī)模的煉油裝置陸續(xù)投產(chǎn),這其中就包含了一套規(guī)模達(dá)到350萬(wàn)噸/年的催化裂化裝置。
自此之后,上海石化的裝置具備了吃“粗糧”的能力,可以加工高硫原油。與此同時(shí),因?yàn)樵系牧淤|(zhì)化,催化裂化裝置每年也會(huì)產(chǎn)生大約65萬(wàn)噸的催化柴油。
“起初,環(huán)保要求不高,這批催化柴油還可以通過(guò)外賣的方式解決。”上海石化煉油部生產(chǎn)科科長(zhǎng)柳國(guó)榮坦言:“隨著環(huán)保要求越來(lái)越高,硫含量不達(dá)標(biāo)不能外賣,只能企業(yè)內(nèi)部消化。”
如何消化這批催化柴油,也成了近幾年擺在上海石化面前的一道難題。
起初,煉油部選擇渣油加氫裝置、1號(hào)柴油加氫裝置、3號(hào)加氫裝置3套裝置進(jìn)行摻煉,各自認(rèn)領(lǐng)一部分,剛好可以把這批催化柴油加工處理掉。后來(lái),上海石化為提高航煤產(chǎn)量,1號(hào)加氫裝置在2015年退出摻煉隊(duì)伍,開(kāi)始轉(zhuǎn)產(chǎn)航煤,其負(fù)責(zé)的那部分摻煉量改由2號(hào)柴油加氫裝置來(lái)解決。
雖然3套裝置合力,也能勉強(qiáng)平衡掉這批催化柴油,但它的密度高達(dá)0.95克/立方厘米,處理起來(lái)很吃力,效果也不好。煉油部技術(shù)科主任師吳美芳說(shuō):“一來(lái)為防止影響催化劑使用壽命,需要對(duì)摻煉裝置催化劑進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)新工況;二來(lái)生產(chǎn)操作的難度和工藝管理的難度也會(huì)提升。裝置都不想接這活,沒(méi)人想要。”
更重要的是,由于2套柴油加氫裝置設(shè)計(jì)壓力低,只能脫掉催化柴油中的硫、氮等雜質(zhì)志,十六烷值、密度等其它柴油質(zhì)量指標(biāo)卻改善很小。
為此,量身定制一套裝置專門處理這批催化柴油,勢(shì)在必行。
實(shí)施裝置改造變柴為汽
雖然這批催化柴油“一身缺點(diǎn)”,但也有可加工成高辛烷值汽油組分的“優(yōu)秀基因”。吳美芳解釋到:“催化柴油中多環(huán)芳烴含量較高,如果把多環(huán)拆開(kāi),變成單環(huán)芳烴,辛烷值就能得到提高,可以作為很好的汽油組分。”
為此,上海石化與中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院合作,采用其開(kāi)發(fā)的催化柴油改質(zhì)技術(shù),決定對(duì)120萬(wàn)噸/年的2號(hào)柴油加氫裝置進(jìn)行改造。去年7月,上海石化停止了該裝置的生產(chǎn)運(yùn)行,投入1億元用于改造,規(guī)模設(shè)計(jì)為65萬(wàn)噸/年。
隨后,上海石化也將“2號(hào)柴油加氫裝置”的名字改為現(xiàn)在的“加氫改質(zhì)裝置”。
改造的一大重點(diǎn)就是增加一臺(tái)加氫改質(zhì)反應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)變柴油為汽油的目的。該反應(yīng)器通過(guò)控制芳烴轉(zhuǎn)化,不僅可以將催化柴油中的重芳烴轉(zhuǎn)化為苯、甲苯、二甲苯等高辛烷值組分,產(chǎn)出汽油,而且也能對(duì)催化柴油進(jìn)行精制,將柴油十六烷值提升10個(gè)單位。
改造后,裝置產(chǎn)品可細(xì)分出輕烴、輕汽油、重汽油、輕柴油、柴油等,這也意味著相應(yīng)的側(cè)線要增加。為此,上海石化對(duì)整個(gè)分餾系統(tǒng)全部進(jìn)行改造,許多配套的機(jī)泵也增加出來(lái)。
因?yàn)榧託涓馁|(zhì)裝置對(duì)氫氣需求量特別大,比原來(lái)裝置高出好幾倍,上海石化又對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)進(jìn)行改造,大幅提升氫氣的供應(yīng)量。同時(shí),為解決裝置原料換熱系統(tǒng)存在的設(shè)計(jì)缺陷,上海石化又對(duì)高壓換熱器換熱流程進(jìn)行了優(yōu)化。
經(jīng)過(guò)近一年的改造,加氫改質(zhì)裝置最終浮出水面,靜待開(kāi)車。
精心開(kāi)車產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)標(biāo)
裝置發(fā)生了脫胎換骨式的改變,工藝路線全變了,生產(chǎn)操作自然與之前也大不一樣。
“現(xiàn)在這套裝置操作起來(lái)比加氫裂化還要難。”吳美芳說(shuō):“因?yàn)樗磻?yīng)劇烈,操作要特別小心。”就比如提溫方面,以前可以1度、2度一提,現(xiàn)在要精確到0.5度,提一下,穩(wěn)定一段時(shí)間,一天下來(lái)也提不上去幾度,而且稍不留神還會(huì)出現(xiàn)飛溫問(wèn)題。
因?yàn)槭巧虾J滋准託涓馁|(zhì)裝置,裝置沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員和技術(shù)人員,就邀請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的燕山石化、金陵石化專家前來(lái)開(kāi)展培訓(xùn),幫助指導(dǎo)裝置開(kāi)車。培訓(xùn)內(nèi)容除了日常生產(chǎn)操作、工藝管理等,還有可能出現(xiàn)的事故及處置方法等。
吳美芳覺(jué)得,這樣的培訓(xùn)也讓操作人員認(rèn)識(shí)到了裝置的重要性,以及操作的難度,從而可以引導(dǎo)大家更加認(rèn)真地對(duì)待今后工藝操作,增強(qiáng)工作責(zé)任心。
通過(guò)培訓(xùn),裝置開(kāi)起來(lái)了,下一步就是如何產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
在石科院專家指導(dǎo)下,尹珊帶著他的團(tuán)隊(duì)研究工藝控制方法,討論優(yōu)化調(diào)整步驟。裝置投產(chǎn)不久,重汽油收率達(dá)到45%以上,柴油十六烷值提高了近10個(gè)單位,產(chǎn)品硫含量也降到3PPm以下。
可是,最核心的重汽油的辛烷值才86,離設(shè)計(jì)目標(biāo)92還差很遠(yuǎn)。
尹珊他們于是研究起影響辛烷值提升的因素,并最終找出了“元兇”和處置的辦法。他們反復(fù)調(diào)整系統(tǒng)的操作壓力并最終找到合適的壓力值,使催化劑的活性既可以將多環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化成單環(huán)芳烴,同時(shí)也不會(huì)破壞單環(huán)芳烴,讓辛烷值組分達(dá)到最大化。
和設(shè)計(jì)方預(yù)測(cè)的時(shí)間一樣,上海石化剛好在裝置投產(chǎn)滿2個(gè)月之際,把重汽油辛烷值提升到設(shè)計(jì)目標(biāo)。
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